電磁自卸式除鐵器電器控制系統(tǒng)的改造
在生產(chǎn)線上為了防止物料中有金屬進(jìn)入立磨導(dǎo)致設(shè)備振動(dòng)磨損,通常會(huì)在入立磨之前的喂料皮帶上懸掛
電磁自卸式除鐵器。該除鐵器現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)操控也可遠(yuǎn)程控制,在磨機(jī)開(kāi)車之前,需要先啟動(dòng)除鐵器。立磨工作過(guò)程中,除鐵器的直流勵(lì)磁電路一直接通除鐵,自卸皮帶連續(xù)旋轉(zhuǎn)卸鐵。自卸皮帶的驅(qū)動(dòng)功率為6kW,以功率因數(shù)0.8來(lái)計(jì)算,每天的耗電量是115.2千瓦時(shí),作業(yè)時(shí)如過(guò)除鐵器上沒(méi)有吸附金屬,自卸皮帶依然會(huì)保持連續(xù)工作,給生產(chǎn)造成不必要電能耗費(fèi)。
針對(duì)這一狀況,除鐵器廠家對(duì)電磁自卸式除鐵器的電器操控系統(tǒng)進(jìn)行了改造。改為PLC控制,通過(guò)中控核算機(jī)設(shè)定自卸皮帶的啟動(dòng)時(shí)間和轉(zhuǎn)變時(shí)間。改造之后,不但可以達(dá)到滿意的生產(chǎn)需求,確保金屬異物不會(huì)入磨,也有效降低了電力的耗費(fèi),節(jié)約了電費(fèi)。同時(shí),因?yàn)樵O(shè)備的工作時(shí)間較短,維護(hù)費(fèi)用也得到降低,使用效果突出。